1、事故经过: 故障前,#1机组负荷400MW,1B、1C、1E、1F制粉系统运行,总煤量158.4t/h。3月30日23点20分,#1机组由360MW负荷升至400MW,23点23分,炉膛负压突降至-2450Pa,光字牌报警“炉膛压力低”,火焰电视看不见火焰,火检模拟量基本消失,运行手动MFT,锅炉MFT,联跳汽轮发电机。23点50分,锅炉吹扫点火,31日1点45分,机组并网。 2、事故原因: (1)锅炉灭火前3分钟,单位煤量由3.78吨/小时升至4.02吨/小时,据此可以判断煤质在逐渐变差;在随后的启动过程中,燃料量和蒸发量对比,发现10只油枪加上42吨煤,锅炉的蒸汽偏小,达不到切缸要求,后增投下层油枪才能满足切缸要求,而以往的启动10只油枪加上35吨煤,足以达到切缸带100MW负荷要求。后调查3月30日前入厂煤煤质化验报告,在3月20日至25日曾经进过发热量较低的火车煤、汽车煤,分别为11MJ/kg、12MJ/kg,由于掺配不均,造成进入锅炉的煤粉短时间内急剧变差,而且由于当时锅炉负荷较低,造成锅炉灭火。 (2)锅炉灭火前,正值调度通过AGC升负荷时间,运行人员为抢带负荷,将负荷变动率由6MW/min增调为9MW/min(华北网要求负荷变动率不低于9MW/min),增大了锅炉在升负荷期间的扰动,加剧了锅炉在煤质差、负荷低的情况下燃烧工况的恶化,进而增加了锅炉灭火的可能性。综上所述,本次灭火煤质变差为主要原因,运行人员调整不佳,未能及时有效地稳定锅炉燃烧是次要原因。 3、防范措施: (1)加强煤炭管理,严格入厂煤质量把关,严禁劣质煤进厂。联系鲁能燃料公司控制煤源,尽量保证煤质达到设计要求。 (2)组织有关人员到相关电厂学习,制定配煤和分仓上煤方案,保证入炉煤煤质稳定。 (3)加强运行人员技能培训,及时根据负荷变化和煤质变化情况,与华北网沟通,调整负荷变动率,负荷低于400MW时,负荷变动率保持在6MW/min,必要时投油稳燃。 (4)对火检进行校验,对火检放大器进行连续对比调整,保证其能真实反映锅炉的燃烧情况,提高火检的准确度。 |
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