机械伤害

热控人员保护传动时走错间隔造成机组跳闸

日期:04-10 作者:佚名- 小 + 大

1、事故经过:

×年×月×日,××发电有限责任公司,#1机组保护传动,#2机组运行。热控人员××与运行人员××核对在现场传动汽轮机ETS主保护。当传动到高排压比跳汽轮机时,由于当时传动完前面的保护后,热工人员××从工程师站出来与运行人员沟通,后又返回工程师站。由于该厂#1、#2机组工程师站操作为一个操作平台,未对操作权限有明显的区分和提示。0925热工人员××在返回到工程师站后,误打开了#2机组的保护传动逻辑,结果造成#2机组该保护动作跳闸。10302机组全面恢复运行。

2、事故原因:

1)大小修期间的管理工作需加强。在#2机组运行与#1机组检修时未对机组操作区域进行明显的划分,管理混乱。工程师站未进行小修期间的安全措施布置。两台机组的操作权限没有进行划分,热控人员内部管理不到位。

2)安全意识淡薄,安全技术培训工作不到位。在进行机组主保护传动时,未实施传动监护、复查和确认制度。

3)集控管理制度不健全。该厂集控室正常运行时,人流传动、人员混杂。很容易造成运行人员和热控人员的操作精力不集中。

3、防范措施:

1)认真组织生产人员学习、排查,分析危害,查找差距,加强工作责任心,提高安全生产的自我防护意识和自觉性。

2)加强技术和规章制度的培训,提高人员的技术水平和安全意识。认真吸取本次事故的教训,举一反三,对容易走错间隔的地方设立明显的标识或隔断。

3)加强安全管理,严格执行规章制度,主要和重大操作项目,必须安排监护人,执行监护,复查和确认制度。

4)加强专业管理和集控室管理制度的建立健全。保证工作人员的工作环境和状态,提高工作效率。认真学习专业的习惯性违章,提高自我的安全意识。

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