一、事情经过 2008年6月4日2:44,白马2#窑因8#托轮油温达750C跳停(油温最高达790C),经现场检查发现8#托轮轴表面有少量铜屑粘附,遂安排对轴瓦表面进行研磨并调整托轮受力情况。期间经联系宁国厂、荻港海螺及装备部相关人员进行现场查看交流、指导,在采取对托轮轴研磨、更换冷油等处理措施后于6月5日8:50进行投料运行,但在随后的运行过程中因8#托轮瓦温仍不稳定,决定于6月5日16:30时止料停机进行处理, 6月8日15:54投料运行。 二、原因分析 1、从曲线上可以看出,自6月2日下午2:00左右开始,托轮瓦温及油温均有明显上升且越过了前期高点,此后瓦温虽然在430C左右徘徊,但油温一直超过550C报警值,直到6月3日10:00到4日2:44油温从600C度直线上升到750C跳停。通过检查现场交接班记录和点检记录,均未对油温高产生的原因进行有效检查,也未采取有效的措施降低油温。因此,现场监控不到位是本次事故的主要原因; 2、2#窑8#托轮自07年元月份首次发生“拉瓦”现象后,托轮轴表面沿轴线方向有明显的波浪起伏,在后期的运行过程中,托轮瓦温一直较高且波动较大。07年10月份系统检修过程中安排对8#托轮瓦进行了抽检瓦,检查发现该托轮瓦瓦面磨损严重,铜瓦变形较大,与托轮轴接触角达150度左右,与施工单位研讨后,对托轮轴及轴瓦进行了打磨、刮研处理,并采取与前期相同的方式维持运行。 托轮轴表面沿轴线方向有明显的波浪起伏,直线度差,当因窑皮不均导致筒体有较大不规则变形时,该托轮所承受的轴向力会发生改变,一旦出现窜轴,就会改变瓦与轴的接触面的大小,出现高温。因此,托轮轴表面沿轴线方向不平整,抗波动能力差,是本次托轮高温且处理时间过长的技术原因。 三、防范措施 1、机动处负责牵头修订完善前期制定的托轮监控办法,要求无论是油温度还是瓦温超过500C时,必须分析高温原因,并采取措施进行降温,稳定运行时,油温不得超过550C,瓦温不得超过520C,在一定的温度区间内,相关人员必须按一定程序向相关技术领导汇报; 2、由于8#托轮处托轮轴沿轴线方向不平整,致使托轮抗窑况波动能力差,为防止托轮窜轴造成高温,只能采取增大推力面受力的办法来维持运行,但给其它托轮、窑轮带受力等带来不利影响,为此,经专业研讨,对托轮进行总成更换。换下的托轮送至厂家进行加工,去除波浪,使轴圆柱度符合要求后作为备件继续使用。 3、机动处牵头尽快组织窑托轮调整、托轮高温处理、托轮刮研安装、轮带间隙等相关培训工作,提高相关技术及岗位人员的技术水平及处理突发问题的能力。
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