时间:2019-12-11 点击: 次 来源:网络 作者:佚名 - 小 + 大
一、事故简介 2011年4月23日11时35分,四川宏泰生化有限公司造气车间甲烷化炉进口管线发生爆炸,事故造成4人死亡,2人受伤,甲烷化炉受损,直接经济损失550万余元。 二、事故经过 4月22日20时20分左右,四川宏泰生化有限公司造气车间甲烷化炉进口管线(PG-213-200)发生氢气泄漏。采用抱箍进行带压堵漏,暂时消除了泄漏现象。23日10时40分,甲烷化炉进口管线再次发生泄漏。在未对系统进行停车和采取安全维修措施的情况下,仍然采用抱箍进行带压堵漏作业。11时35分,造气车间甲烷化炉进口管线突然发生爆炸,造成4人死亡,2人受伤,公司造气车间甲烷化炉损坏。 三、事故原因 (1)直接原因 造气直转系统中低变甲烷化炉出口管道(PG-213-200管道)焊接接口在高温含氢介质中长期运行,缺陷暴露、扩展,发生氢气泄漏,泄漏的氢气在空气中的浓度达到了爆炸极限,在未对系统进行停车和安全措施不到位的情况下,违章进行带压堵漏维修,产生火花而引起爆炸。 (2)间接原因 四川宏泰生化有限公司末检查、督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程《压力管道管理规定》:未督促、落实停车指令,在未对系统进行停处理的情况下,未按照《特种设备安全技术规范》(TSGD0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道)和《危险化学品从业单位标准化通用规范》(AQ3013-2008)的规定,对泄漏管道的紧急处理方案进行审查和风险分析,制定安全预控措施。 四、反思与建议 (一)事故反思 (1)企业员工安全意识有待提高 未进行安全风险分析、安全预控措施不到位、无证作业等都是导致该起事故的重要原因,这反映出企业员工安全意识的薄弱,企业应进一步加大安全生产费用的投入,强化从业人员的教育培训,提高员工的业务技能和安全意识水平,并完善和落实安全生产规章制度,配备相应的工具和劳保,杜绝违章指挥、违章作业的情况再次发生。 (2)带压堵漏的应用及风险 在石化行业一方面由于加工原料的劣质化带来的腐蚀问题不断增加,生产、储运等环节常常会发生泄漏。另一方面装置运行周期越来越长,为了保证装置的安个长周期运行,带压堵漏技术应用也就越来越多。然而带压堵漏具有操作压力高、工作环境差(一般为高温、高压、易燃易爆、有毒有害以及多种恶劣条件并存)的特点,操作过程中极易发生安全事故。如何保证安全的条件下进行快速有效地堵漏值得我们探索和研究,并对带压堵漏技术进行规范,形成国家标准或行业标准。 (二)建议措施 (1)加大安全投入,加强检测,排查和治理存在的安全隐患。 (2)加强从业人员安全教育培训,提高安全意识。进一步落实本单位安全生产规章制度、特种设备检维修方案和安全生产目标责任制,严格执行特种设备操作规程。 (3)加大监管力度,形成安全生产综合监管与行业监管指导相结合的工作机制,加强协作,进一步强化对企业的安全宣教、指导和监督检查工作。 (4)进行带压堵漏技术安全应用研究,并对带压堵漏技术进行规范化、标准化。 |