【简述】2005年08月16日,某电厂热工人员在处理炉膛负压波动大的缺陷时,无票作业,擅自调整和修改机组自动调节参数,加之运行人员调整处理不当,造成1号炉水位保护动作机组解列。 【事故经过】2005年08月04日,1号炉经B级检修后,一直存在炉膛负压波动大(曲线成锯齿状,波动范围100Pa),经观察发现负压与一次风压波动有关联,送风机动叶调节挡板有周期振荡。 08月16日11时20分,热工人员开始调整A、B送风机调节参数,(当时负荷330MW;主汽温:531℃;再热汽温524℃;主汽压力:17.45Mpa;三套制粉系统运行;机组投CCBF、RB方式运行)。11时37分24秒,再次调整参数。11时37分25秒,送风机调节MASTER输入由58.75%突变为89.56%,最大到95%,A、B送风机控制指令开始增加。11时37分29秒,A送风机由于指令与反馈偏差大,切为手动。11时37分32秒,B送风机因偏差大也切为手动。11时37分46秒,B送风机动叶关到0%。11时37分52秒,运行人员开始投油,至11时40分17秒先后共投入五支油枪助燃。 11时38分00秒,一次风压低,给粉机全跳;由于负荷变化及燃烧变化剧烈,汽包水位波动大,最低达-272mm。11时38分22秒,A、B给水泵自动切为手动控制,运行人员提高给水泵转速。11时38分35秒,给水流量达1300t/h,而此时机组已降负荷至282.5MW,主蒸汽流量为791t/h。11时39分31秒,机组降负荷至223.1MW,主蒸汽流量为656t/h,给水流量为1300t/h。11时40分38秒,机组负荷降至206.1MW,汽包水位高于+300mm,水位高Ⅲ值保护动作,锅炉MFT动作,机组解列。12时05分,经炉膛吹扫后,重新点火。08月16日13时09分,1号机组并网运行。 【事故原因】 1. 热工人员在未办理工作票许可手续,也未制定调整方案和事故预案,且没有给运行人员进行工作交底的情况下,在机组运行时调整A、B送风机调节参数,引起输出突变。DCS系统本身模块输出突变,造成B送风机偏差大自动切为手动时,输入平衡模块输出不跟踪B送风机输出控制指令(当时为40%),而是输入平衡模块输入按限定速率一直关至0%,致使一次风压低于1.5kPa引起给粉机全跳,是造成此次事故的直接原因。 2. 在变工况情况下,运行人员监视水位不到位,致使水位至高III值。在热工调节参数时,炉膛负压波动的过程中运行人员虽及时进行了投入油枪助燃,但忽略了对汽包水位的控制,当给粉机全部跳开,机组降负荷过程中,主汽压剧降,炉水收缩,汽包水位最低降至-272mm,为防止水位低三值,运行人员将给水流量从900 t/h吨增大至1300t/h;当汽包水位开始上升时,运行人员却没有注意主蒸汽流量只有600 t/h左右,没有及时减少给水量,是造成此次事故的间接原因。 【防范措施】 1. 严格执行“两票”管理制度,对保护、定值、逻辑参数等修改、调整严格履行工作票许可手续;与中调取得联系、并在修改DCS系统参数前做好组态备份。 2. 凡是重要保护、定值、逻辑参数等调整,必须编写试验方案经审核报总工程师批准后,方可执行。 3. 机组协调出现波动时,在原因分析未确定前,原则上禁止在机组运行时在线修改保护、定值、逻辑组态。 4. 提高值长、单元长指挥协调能力,遇到事故时,合理调配各单元人员进行处理,明确事故处理时每人的职责,指定专人监视各重要参数,防止事故扩大。 5. 强化运行值班人员的全能值班培训,提高运行人员的操作技能,把仿真反事故培训内容作为重点。 6. 定期组织开展技术问答、现场技术讲解和经验交流工作,并定期进行考试。 |
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