一、事故经过 事故发生前, #4机组负荷356MW;主汽压力15.95MPa,主汽流量1045.25t/h,主汽温度537.72℃,排气装置真空压力-64.15KPa。机组运行参数正常。其余为标准运行方式。 1. 16:16日因#4机A凝结水泵滤网压差大,检修部汽机专业工作负责人提交工作票对A凝泵滤网进行检查。工作票所列安全措施如下: 1)#4机A凝结水泵停运,电机断电,并在操作把手(按钮)设置“禁止合闸,有人工作”警告牌。 2)关闭#4机A凝结水泵进、出口电动门,并挂“禁止操作,有人工作”警告牌。 3)开启#4机A凝结水泵进口滤网放水门。 4)断开#4机A凝结水泵进、出电动门电源,并挂“禁止操作,有人工作”警告牌。 2. 16:51 运行四值#4机主值将以上安全措施执行完毕,许可开始工作。 3. 19:30 A凝泵检查工作结束,检修人员通知运行一值#4机主值,并要求试转A凝泵。 4. 19:50左右运行一值#4机主值安排副值到现场恢复A凝泵措施。 5. 19: 58B凝泵电流105A下降至38A,凝结水压2.8MPa下降至0.8MPa,当时负荷323MW。 6. 20:03启动A凝泵与B凝泵并列运行,两台凝泵电流、压力仍不正常。值长令降负荷至142MW,除氧器水位降至500mm。 7. 20:09除氧器水位下降至398 mm,值长令负荷减至106MW。 8. 20:15A、B给水泵因除氧器水位低跳闸,锅炉断水,值长令汽机手动打闸停机。 9. 20:17经现场检查发现A凝泵滤网放水门处于开启状态,手动将其关闭。 10. 20:27 启A凝泵,电流、压力恢复正常。停B凝泵运行,除氧器水位上涨,启A给水泵给锅炉上水。 11.20:49 #4汽轮机转速181r/min,挂闸冲转。 12.21:01 #4汽轮机定速3000r/min。21:11 #4机组并网。机组恢复正常。 二、事故原因 1. A凝泵检修结束试转,运行人员恢复安措时漏项:没有关闭A凝泵滤网放水门,就开启A凝泵进水电动门,致使空气漏入凝泵进水母管,导致B凝泵出力压力降低,是引发此次跳机事故的主要原因。 2. 发生异常后当值相关人员处理能力不足:未能及时发现异常原因,及时采取正确措施进行处理,导致事故扩大是这次#4机组被迫停机的直接原因。 3. “两票三制”执行不力是本次事故发生的一个重要诱因。 综合以上原因,本次事故纯属人员误操作导致的一次事故。 三、暴露问题 1. 在工作过程中没有按照“两票三制”制度进行操作,导致在恢复系统过程中产生操作漏项。 2. 运行人员对设备、系统不熟悉,对自己的工作不能做到心中有数。 3. 运行人员对设备、系统发生异常的分析、判断、处理能力不足。 4. 运行管理不到位,设备检修后应按照工作票逐条恢复按错,保证系统正常。重要系统恢复应实行操作监护制。本次事故中的人员明显没有做到。 四、防范措施 1. 运行部督促运行人员严格执行“两票三制”制度,规范运行人员操作行为,养成良好的工作习惯。 2. 对运行人员进行现场培训,必须让运行人员熟悉设备、系统;掌握基本的操作要领和异常处理能力。 |
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