时间:2019-04-07 点击: 次 来源:网络 作者:佚名 - 小 + 大
一、事故现象 10月9日早7点30分,锁斗跳车。经岗位操作人员查找,得出锁斗联锁跳车事故原因为锁斗入口阀123KV01014无法关闭。技术员要求控制室操作人员先将锁斗入口安全阀作为入口阀,手动操作锁斗正常运行。同时,联系仪表相关人员现场查找原因。在事故原因明确之后,锁斗持续手动操作同时,车间设备主任联系仪表人员现场准备更换阀门。下午13点20,车间工艺、设备及阀门更换相关人员集聚事故现场,控制室缓慢地降低气化炉负荷,14点05,阀门更换工作正式展开。在阀门更换过程中,车间技术、设备及操作人员紧盯施工现场和气化炉运行情况,保证生产的正常稳定。17点00,经过3个小时的紧张施工,阀门更换完毕,锁斗系统恢复正常。 二、事故处理要点 1.事故发现后,控制室立即与仪表联系,查找仪表阀门原因。 2.确认入口阀故障无法关闭后,锁斗复位选锁斗安全阀为入口阀,维持锁斗正常运行。 3.及时通知车间值班人员、调度。若气化炉负荷较高做好减量准备;若负荷不高,及时倒换负荷。 4.待处理方案下达之后,岗位按照操作指令进行负荷调整与锁斗操作,保证现场施工安全进行。 5.阀门处理结束后,由于气化炉长时间未排渣,应严格按照操作指令每3分钟收渣一次,待现场捞渣机捞净后再排,防止捞渣机链条被埋跳车事故发生。 6.待一切处理完毕后,恢复气化炉负荷。 三、原因分析 锁斗阀门故障 四、事故危害 作为气化炉排渣系统,锁斗的正常运转关系到气化炉的稳定运行。若气化炉长时间不能排渣,将造成气化炉激冷室内灰渣堆积。若易处理,将造成负荷波动;若比较难处理,将造成气化炉非计划停车。 五、事故教训及防范措施 1.加强过程管控,提高阀门检修质量。 2.总控加强监盘,及时发现问题。 3.加强职工培训及事故预案演练,提高处理应急事故的分析及处理能力。 4.检修过程中,现场与控制室相互配合,保证气化炉运行稳定。 |
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